今天是2021年8月24日 星期二,歡迎光臨本站 蚌埠大洋傳感系統工程有限公司 網址: www.huihuangsg.com

行業動態發布

定量配料系統在首鋼礦業公司和牡丹公司的應用

文字:[大][中][小] 2021-4-19    瀏覽次數:1410    


定量配料系統為首鋼企業帶來效益高精度的原料配比、下料計量、穩定的原料輸送以及整個系統的自動控制帶來了顯著的經濟效益。在燒結生產中,配料是第一道工序,配料的準確性是決定最終產品質量的關鍵。首鋼礦業燒結廠配料系統自成立以來,一直采用舊的S5-135UPLC系統。一方面,由于計量設施的固有不足,設計精度只能達到2%的誤差率,不能滿足燒結生產過程1%誤差率的要求。此外,經過10年的長期使用,設備老化,計量精度下降。配料不對中會直接影響產品質量和經濟效益,現場人員還會承擔高強度的勞動。

  首鋼礦業燒結廠為了受益于科技進步,實施了一系列定量配料系統改造項目。他們用技術先進的新型S7-400 PLC系統取代了舊的S5-135UPLC系統。采用西門子MSI帶尾輥測速裝置的單輥電子皮帶秤代替舊秤體,現場部署BW500二次儀表、Profibus  DP總線等先進設備,由計算機管理,實現整個配料系統的集中自動控制。經過技術改造,礦用燒結廠一系列配料精度達到0.5%,不僅穩定了產品質量,降低了燒結礦廢品率1%,還提高了堿度一級品率2%,降低了維護成本,減少了崗位用工,每年取得綜合效益280多萬元。
                    
  牡丹公司全新自動配料系統成功運行

  去年底完成的牡丹公司外貿大樓搬遷工程,逐漸顯示出它的“效益”:一根油管取代叉車的駁運;樹冠覆蓋的五米寬的運輸走廊代替了長途往返周轉;油品庫存標記更清晰;儲物空間變得更加寬敞;工藝流程更加合理.與這些“好處”相比,這種新型自動定量配料控制系統的建立和運行顯示出它的非同尋常。自整個配料系統投入使用以來,配料的差錯率、準確率和效率都創下了新紀錄。與過去相比,這種自動配料控制系統體現了四個“不同尋常”的特點。39990.99999999996

  特點之一就是投資很小

  原外貿車間的一套配料系統是1994年由日本化學研究所提供的,在當時的行業中相當先進。其目的是盡可能提高配料的效率和質量。為了引進這個系統,公司前前后后花了近156萬元,不包括后期的管道安裝。但即便如此,系統也只是半自動的,每一份材料每一個品種都要人工確認,存在可能出錯的隱患。這次安裝的自動定量配料系統不僅實現了操作自動化,而且投入的資金也很少,因為R&D的人員都是自己的團隊;系統配件自行購買;系統配料軟件自行設計。

       

系統是自己建的。調試完善在大家的參與下完成。可以說,這個制度是我們自力更生的“成果”。所以在最后的結算中,花了20多萬把它們全部總結出來,這是今天同類產品原來的“價格”和“報價”無法比擬的。第二個特點是稱重精度很高。該稱重配料系統的稱重部分是國際稱重儀器制造巨頭Dolis的主要產品。它的精度可以達到0.05公斤,服務和質量都很有保證。但是原系統只能達到0.1 kg的水平。因為是進口產品,維修保養非常不方便,著急的時候只能自己解決。這個系統最關鍵的部分不僅是衡器本身的精度,還有稱重過程中“慣性脈沖”的處理。


眾所周知,水龍頭關閉時,仍會有一部分水流在半空中,配料時也是如此。閥門關閉時的稱重和完成時的稱重會有所不同。原系統只是機械地將這個差值設定為一個值,這個值是根據以前的經驗確定的。該系統在稱重和配料過程中進行了創造性的調整,最大限度地減少了冷暖氣候和粘性物料對稱重的影響。這樣,過去稱量100公斤物料的誤差只能限制在5公斤,現在基本可以達到1公斤以內。

返回上一步
打印此頁
[向上]
在線客服

華東地區

華中地區

華南地區

華北地區

西南地區

西北地區

東北地區

咨詢電話:
400-0552-911

請掃描二維碼
打開手機站

无码av最新无码av专区